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romubricoltout
11 décembre 2017

Scie SERM TUX 250

Encore une nouveauté dans l'atelier  ,

une scie SERM modèle TUX 250.

La lame fait 400mm de long ,on peut couper du rond de 250 mm 

 

comme d'habitude tout commence par une annonce.

scie 4

publié le matin , je prend contact le soir et je file la chercher le lendemain.

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Chargement facile

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 Le déchargement est plus simple que pour l'étaux limeur , je pense que la différence de poids doit y être pour quelque chose.

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elle va recevoir un bon coup de nettoyage et le bac à lubrifiant est vidangé ( sacré mélasse à l'intérieur )

9la plaque constructeur est située sur le tendeur de courroie

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 Elle est plus propre  et est prête pour le service

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La vitesse de  descente de la lame  est réglable par ce bouton.

 

 

 

15Je ne sais pas comment se fait le graissage de cette machine mais il y a sans arrêt de la graisse pas bien propre qui ressue entre les flasque de l'archet. Il ne m'en faut pas plus pour sortir la caisse à outils et dé-boyauter la bête.

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Le flasque extérieur est maintenu par trois goujons et derrière il y a l'archet qui est muni de cavités remplies de graisse , celle-ci est un peu usée je pense et je vais donc la remplacer.

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Vue sur le vilebrequin

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Vue sur la face qui est en contact avec le flasque coté entraînement

 

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Le flasque après nettoyage.

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En grattant la peinture de l'archet qui s'ecaille je retrouve les couleurs d'origine de la machine , en effet les scies SERM étaient verte et pas bleu comme celle-ci , ce vert ressemble fort au vert jade de chez Hammérite.

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L'archet quand à lui était jaune .

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Donc aprés un bon coup de nettoyeur haute pression il va être peint en jaune , la peinture s'arrêtera là , si je m'écoutait je démonterai tout pour la repeindre entièrement mais il faut savoir se limiter  ( mais bon je le ferai quand même ! un jour )

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La graisse est remplacée par de la nouvelle.

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Quatre cartouches de graisse de 400g ont été necessaire pour remplir tous les logement qui servent de réserve .

28Le flasque est remonté et le serrage des trois vis est fait en laissant un jeu suffisant pour le glissement de l'archet.

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Pendant les premiers moments de fonctionnement le trop plein de graisse s'échappe de la machine , c'était bien la peine d'être aussi gourmande pour en rendre autant !

 

Un jour le système de descente à cessé de fonctionner  , comme je ne sais pas ce qui se passe là dedans il va faloir ouvrir.

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Il faut démonter la poulie principale et le galet excentrique pour pouvoir retirer le support du piston de pompe.

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La pompe et son support.

 

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Le galet d'exentrique en éclaté  , je vais en profiter pour lui donner de la graisse neuve .


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Le piston de pompe.

Le tube en cuivre sert d'aspiration et de refoulement en liaison avec la boite à clapet.

Le flexible sert de délestage de la pression d'huile , quand le piston est en position haute il découvre une lumière qui donne sur le flexible et laisse passer la pression du vérin vers le piston qui est en phase d'aspiration , du coup l'archet est tiré vers le haut par un gros ressort pendant le recul de la lame .

La vis et la bille servent de purge d'air du piston .


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Le système de régulation de la pression d'éffort de coupe est assez simple , le levier comprime plus ou moins un ressort qui pousse une bille qui fait office de soupape de régulation de pression.

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La partie en hélice qui est manoeuvrée par le levier rotatif .


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Les deux clapets de la pompe.

Je pense que mon problème venait de la bille d'aspiration qui n'était plus tout à fait étanche  , je l'ai frappé sur son siège et tout est rentré en ordre .


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La bille de réglage de pression et son ressort .

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11 décembre 2017

Etau limeur KLOPP 375

 

Un petit nouveau dans l'atelier.

c'est un étau limeur KLOPP 375  , pourquoi un étau limeur alors que la fraiseuse à remplacé ce type de machine depuis bien longtemps ?

Pour deux raisons , une pratique et l'autre sentimentale.

La première c'est pour faire du clavetage et la seconde est tout simplement que c'est la première machine que j'ai apris à utiliser lors de ma formation d'usineur il y à maintenant quelques années , j'étais en BEP/CAP opérateur régleur en systèmes d'usinage , c'était en 1986.

Tout commence par une annonce .

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 Je suis tombé sur une personne charmante qui cédait son outillage et qui a fait un heureux.

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 Le chargement à été facile comme d'habitude quand on a le matériel qui va bien .

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 Je fais un bon arrimage , il fait quand même 950kg et il vaut mieux prévoir un éventuel coup de frein , surtout que la route est un peu enneigée en ce dimanche de décembre.

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 Arrivé à la maison  le déchargement ne se fait pas aussi facilement que je le pensait  , une telle masse au bout de la chèvre n'est pas évidente à manipuler.

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elingage KLOPP

 Le plan d'élinguage se trouve dans la doc technique trouvé sur le net.

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Bienvenue dans ta nouvelle maison petit KLOPP

 

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ça y est il est posé au sol , le reste du déplacement se fera sur des rouleaux 

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reste à le nettoyer , il est enduit de graisse sur les surfaçes usinées ce qui l'a bien protégé de la rouille.

11Mais avant tout j'ai encore un peu de travail sur la restauration de la fraiseuse.

12Cet étau limeur n'a pas de boîtier de commande  , je vais donc lui refaire une armoire électrique. J'ai commandé un coffret métallique de 300x200x150 et le reste des composants électrique proviennent de machines mises au rebut chez le ferrailleur.

DSC00088Le moteur est à double enroulement pour les deux vitesses , il y a deux contacteurs à condamnations mécanique et électrique pour pour qu'il n'y ai jamais la possibilité d'envoyer le courant sur les deux enroulements en même temps.

DSC00089Le pupitre est simple avec la sélection de vitesse par interrupteur rotatif , boutons marche et arrêt et bien sûr l'arrêt d'urgence.

 

schéma cablage klopp 375

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